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zkcaptain

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[小应用]GD32F103+MPU9150 四轴飞行器第一步:9DOF姿态融合
2022-11-25 15:20
  • GigaDevice GD32 MCU
  • 544
  • 111676
  不会,代码请对比参考另外一个帖子里的  
  1 0 0 0能用,但是前提是你的四轴起飞准备前,要把方向跟1 0 0 0匹配。 如果我没记错的话,1 0 0 0其实 ...  
  用这套算法,我自己的四轴已经能飞了,只不过PID算法不行,不好控制而已,但至少我能证明这套姿态融合算 ...  
  Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc keil有个功能,能打开当前程序所在的文件夹,或者你挨个文件 ...  
  你的代码我看过了,IMUupdate那个算法不是那么用的,请参考我代码里IMUupdata最下面那几行四元数转欧拉角 ...  
  忙的都没空上来,那个就是官方的自检库不通过,我看了下代码,就是比较实测值和给定值,如果实测值与给定 ...  
  磁力计+-7的变动没什么问题,各地方磁场干扰不一样,只要没有突变或强磁场,都不会影响到yaw。 我觉得你 ...  
  这是这个代码的正常现象,这个代码并没有处理pitch=正负90度的那个奇点。  
  你用的哪个代码? yaw怎么个漂法?静止不动也会漂? 转动或静止时磁力计的读数是否正确? ...  
  倾斜时yaw偏多少?算法那块的代码我验证过,没有问题,那个算法也不是完美的,误差是有的,不过是在可接 ...  
  从你的result结果来看,确实是加速度计和陀螺仪自检没通过,设个断点看一下accel_result和gyro_result的 ...  
  GET_NOWTIME()用于计时姿态解算周期,这个值不会累加,每次读取完这个时间都会清零 temp = (float)now / ...  
  没明白你的意思,请详细说明一下你所描述的时间戳和定时器ahrs  
  这是自检失败,自检时放平传感器,不要晃动  
  你这个问题我也不会。  
  你这个方法跟我最开始用的方法一样,中间那个延迟要大概2ms以上才行,后来我觉得这个方法不安全,而且读 ...  
版主请进--GD32f205ZE 无法下载
2015-10-26 09:53
  • GigaDevice GD32 MCU
  • 22
  • 3080
  算法没有问题,如果出现hardfault,请检查下代码是否正常。或者尝试下载一个简单的程序,先确保硬件没有 ...  
  用1系列的那个就行,xxCDEFG那个  
GD32F103+MPU9150四轴飞行器第二步:PID<内含试飞视频 完整代码>
2022-12-5 22:04
  • GigaDevice GD32 MCU
  • 526
  • 45542
  见楼上  
  根据“+ - ”号和电机转动方向那两张图很容易推导出来,自己规定往哪偏是正,往哪偏是负。 比如规定四轴 ...  
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