问答

汇集网友智慧,解决技术难题

21ic问答首页 - 串行PID调试困惑

串行PID STM32 PID调试 控制 AC

串行PID调试困惑 赏300家园币

feiyinglala2024-10-21
本帖最后由 feiyinglala 于 2024-10-21 10:45 编辑

这几天在摸索着调试自己手搓的四轴飞行器,机架用的大疆F450,飞控板自己画的,参考了一些网上的PID代码,控制流程如下图1,现在处于“烤四轴飞行器”单轴调试状态
现在遇到两个困惑:
1.我目前的控制周期是,测量周期每15ms一次,内环控制周期30ms一次,外环控制周期是60ms一次,这样的控制周期有没有不妥?
2.目前控制参数,调试有点不得要领,如图2,飞机基本平稳后,手动施加干扰,回复过程有点慢,请问目前内环参数中,PID哪个需要调整。


图1 控制流程图


图2 调试内环PID曲线(手动施加干扰)

两个图片在下边压缩包里也有一份
Desktop.rar (200.86 KB)

回答 +关注 0
4971人浏览 3人回答问题 分享 举报
3 个回答
  • 我调过,烤四轴的办法,算法是串级PID,四轴飞行器的调试过程中,逐步调整了横滚角、俯仰角和偏航角的PID控制器参数。起初,横滚角和俯仰角的比例增益设置过低,导致四轴飞行器无法进入期望的振荡状态(即振荡状态就指的是在图中的锁定其他角,剩余俯仰角,四轴飞行器在俯仰角这个角度进行不同前后摇摆),而偏航角的比例增益过高,造成四轴飞行器持续向左偏移。随后,我们增加横滚角和俯仰角的比例增益,成功触发了振荡状态,但幅度不够。进一步增加这些增益后,四轴飞行器达到了最大振荡状态,此时引入微分增益有效抑制了振荡,使四轴飞行器能够在调试架上保持稳定,并在手动扰动下维持平衡。
  • 减小内环增益到现在的80%即可稳定
  • 我都是5ms的控制周期

您需要登录后才可以回复 登录 | 注册