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现场直播----zoomone的“烂”小车车站起来了!

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楼主: Cortex-M0
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Cortex-M0|  楼主 | 2011-9-13 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
icecut大虾的建议不错~~~

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highgear| | 2011-9-13 22:56 | 只看该作者
顶!

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t.jm| | 2011-9-14 08:25 | 只看该作者
不错,这小车的站立水平似乎比匠人的小车站立效果还好!

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程序匠人| | 2011-9-14 09:44 | 只看该作者
确实被我的效果好!

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ranqingfa| | 2011-9-14 23:58 | 只看该作者
我的都停滞了,没有示波器啊!受刺激了!

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bin362422| | 2011-9-15 18:14 | 只看该作者
我滴个网速啊!!

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batloveshan| | 2011-9-18 23:01 | 只看该作者
顶起来,看得眼红啊,最近的事情好多啊:'(

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McuPlayer| | 2011-9-18 23:55 | 只看该作者
优化下控制算法和参数,把抖动降低

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zoomone| | 2011-9-19 10:39 | 只看该作者
28# McuPlayer
小电机不听话啊,参数调的再好,到电机这要么不转要么就转过头。估计一个平衡已经耗尽电机的九成功力。个人观点:lol

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Cortex-M0|  楼主 | 2011-9-20 05:44 | 只看该作者
zoomone小盆友正解,难得有这份心得,证明非常用功~~~

这小电机属廉价的高速电机,控制特性非常软,直线性差,确实很不听话~~~

当时123jj搞硬件设计时,都无法保证直接用该小电机让小车车站起来(理论验证通不过),但不用这烂小电机,改用好一点的电机,成本又超差,无法保证成本控制在网友限制的不超过一百元!
因此,后来通过定制双出轴电机,利用闭环测速技术,搞个山寨级的伺服控制,以补偿该小电机控制特性太软的缺陷。

目前,你和匠人两人,通过艰苦奋斗,不采用电机的闭环控制技术,就让小车车站起来,确实让人敬佩,技术能力都在123jj之上,因为123jj根本没想过也没考虑过,这样控制也能让这“烂”小车车站立,后生可畏啊~~~

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lixiaoxu2meng| | 2011-9-20 16:49 | 只看该作者

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zoomone| | 2011-9-21 13:45 | 只看该作者
30# Cortex-M0
我是个笨人,就是喜欢“钻”:lol

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Cortex-M0|  楼主 | 2011-9-22 03:03 | 只看该作者
呵呵~~~

这个俺喜欢~~~

笨鸟先飞,就成钻石鸟啦~~~  :lol

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sen520li| | 2011-11-3 20:24 | 只看该作者
各位高手,我今年也做个两轮自平衡小车,不过不知道怎么做,希望多多指教

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hotpower| | 2011-11-3 23:20 | 只看该作者
希望大家支持姐姐!!!

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578391555| | 2011-11-4 08:21 | 只看该作者
做技术还是要耐的住寂寞啊

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alex_20091122| | 2011-11-4 19:58 | 只看该作者

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rommpen| | 2011-11-7 08:51 | 只看该作者
羡慕啊,自己作一辆

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cvi670| | 2012-5-6 23:31 | 只看该作者
学习 加油

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skyliuhao| | 2013-1-26 17:58 | 只看该作者

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