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zkcaptain

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[小应用]GD32F103+MPU9150 四轴飞行器第一步:9DOF姿态融合
2022-11-25 15:20
  • GigaDevice GD32 MCU
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  有,请仔细看楼主位的帖子  
  很正常,磁场本来就不是恒定的。  
  有各种你想象不到的干扰,磁力计本来就不是一个能在各个环境下提供可靠参考的东西。要真是数据不对,那就 ...  
  乘以0.3是把磁场单位转换成高斯了,没必要,还增加了运算时间,算法里面对磁力计的数据做了归一化处理, ...  
  这个我还是解释下吧,正规来说,MPU9150的地址应该是0xD0,但是一部分人(包括我)的程序里用的是I/O口模拟 ...  
  我找了半天找不到了。。。给你说一下注意事项: 1.焊盘往芯片外部最好要多出1mm方便用烙铁焊接,如果有风 ...  
  我不太确定你这么连是否是烧坏电路的原因,按说不会 我Int脚没有连,只是引出来了,也没用到int脚,mpu91 ...  
  mpu9150这个芯片的磁力计不好用,你可以按下面的步骤试试: 读取顺序: 1.关闭MPU9150的I2C_MASTER模式 2 ...  
  这个函数,当result=0x01时,表示陀螺仪自检完毕;当result=0x02时,表示加速度计自检完毕;当result=0 ...  
  主楼更新AHRSupdate算法,姿态更新频率接近400Hz,试了下108Mhz下,更新频率400Hz-500hz之间。 注意跑108M ...  
  我仔细看了一下,你说的对,这三个旋转矩阵的角度是有正负之分,而且需要表现在矩阵元素的正负号上,不过 ...  
  哪一页?  
  必须是那三个,不然你算出来的大的旋转矩阵,是错的,正负号是含在角度a里的,不是你提取出来的。 你多看 ...  
温度对于GD32F103C8T6芯片的影响
2013-12-22 12:02
  • GigaDevice GD32 MCU
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  我的i=500,i--减完500次是28us,500/28us就是17.85,至于小数,100us以下的延迟只能四舍五入了。本来靠这 ...  
各位大虾帮我分析下下图中Q2的作用
2013-12-22 10:52
  • GigaDevice GD32 MCU
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  貌似Q2基极电压为0时,Q2是导通,而不是关断,因为这时Q2的PN结有正向导通电压。 不过我按你的分析又看 ...  
  Q2和Q4的原理类似于可控硅,一个PNP和一个NPN组成5楼说的自锁电路,原理是: 当Q2的阳极接Vbat+时,Q2有一 ...  
自己做板子画了一个四轴,勉强可以起飞了!
2014-1-15 19:16
  • GigaDevice GD32 MCU
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  顶一个:victory: 机架换了吧,不到100块钱,机架的稳定性还是很重要的啊,不然来回晃的加速度计受不了啊 ...  
姿态指示上位机修改版本(添加了3D姿态指示)
2014-2-25 00:35
  • GigaDevice GD32 MCU
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  顶一个,能显示波形不?  
版主,使用GD32F103C8T6,没反映是怎么回事??
2017-7-5 09:53
  • GigaDevice GD32 MCU
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  不好意思,没用过这个函数,不是太了解 不过我大致看了一下,无非就是读一个Flash的状态,从代码上看按说 ...  
  楼主可否描述的再详细一点?没反应是指?比如串口没输出?还是哪个功能没实现?楼主是否自己debug过看死在 ...  
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